Hi, ich bin jetzt seit 2 Wochen dabei den Scanner zum laufen zu kriegen, schaffe es aber einfach nicht.
Den Steppertreiber und PiHat hatte ich mir schon zerschossen. Also mussten neue Teile her.
Was habe ich bislang gemacht: Die Schritte von 6400 auf 3200 reduziert, Vref auf ca. 0,8 V eingestellt,
den Stepper ausgetauscht, Laser und Kamera korrekt ausgerichtet (trifft beides die Achsmitte) und diverse Male
Kalibriert.
Das Resultat ist immer das Gleiche, die Scans sehen "geteilt" aus.
Hat jemand eine Idee?
Gruß Fabian
Das soll übrigens ein Spielzeugauto sein...
Kannst du ein Bild vom Objekt schicken, dass ich eine bessere Vorstellung davon bekomme wie es eigentlich aussehen soll. Ich hab zwar eine Ahnung, aber es ist doch immer noch mal besser wenn man ein Bild hat. Für mich sieht es auf den ersten Blick nach zu vielen Schritten aus. Die besagte Änderung von 6400 auf 3200 sollte eigentlich Abhilfe schaffen. Hast du nach der Änderung den Scan Server (oder Scanner) mal neu gestartet?
Bezeichnung vom Motor wäre auch nicht schlecht. Da müsste ein kleiner Aufkleber auf einer der Motor Seiten sein.
Ja, nach jeder Änderung habe ich den Pi mit sudo shutdown -r now neu gestartet.
Das wäre dann mal das Auto in Natura
Dies sind die beiden Stepper, die ich probiert habe. Der 2. ist derzeit noch installiert.
Ich hab mir beide Motoren mal angesehen. Laut Datenblättern, machen beide 1,8° Schritte. Was bei 360° dann auf 200 Schritte für eine Umdrehung kommt. Standart Motoren sozusagen.
Lange Rede kurzer Sinn. In der Konfigurationsdatei muss also 3200 als Wert drin stehen. Andere Werte würden bei diesen Motoren wenig Sinn machen. Also wie folgt:
"turntable": {
"steps": 3200,
"radius": 70
}
Nach der Änderung der Konfigurationsdatei muss auf jeden Fall der Server neu gestartet werden. Das kannst du entweder so tun wie du es gemacht hast über einen Reboot des Systems ( die Todsichere Methode). Oder durch Eingabe des Befehls:
sudo /etc/init.d/fabscanpi-server stop && /etc/init.d/fabscanpi-server start
Nach dem Neustart und der Änderung des Werts muss natürlich die Kalibrierung neu durchgeführt werden. Da sonst die Kalibrierungswerte nicht zur Motoreinstellung passen.
Problem gelöst?
Sorry für die späte Antwort. Ja, es funktioniert besser. Irgendwie hatte sich wieder der falsche Wert mit 6400 Schritten eingeschlichen.
Wie auch immer das geht... Ich werde noch ein wenig mit der Kalibrierung und der Positionierung spielen müssen, um gute Ergebnisse zu
erzielen.